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TBM作业工时利用率影响因素及对策

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,能有效地提高隧道顶部中大塌方的塌腔砼回填进度,而且回填的砼阻止了塌腔的扩大。Р3)改进仰拱清碴胶带输送机驱动方式Р由电机驱动改为液压马达驱动,有效防止了洞内潮湿导致电机进水绝缘破坏、过载发热造成烧电机故障现象的频繁发生,提高了该机工作可靠性;同时增加胶带输送机长度,提高仰拱塌碴清理速度。Р4)调节PLC系统撑靴支撑压力参数Р减少撑靴对洞壁的接地比压,防止洞壁岩石剥落。Р5)根据围岩破碎程度,改变TBM的掘进支撑方式Р实施一个外机架推进油缸浮动,另一个外机架推进油缸单独推进的特殊操作,有效提高了TBM在围岩石破碎地段通过能力。Р(7)合理的维修保养和科学的诊断方法РTBM的维修保养及故障排除所引起的停机,对工时利用率也有很大影响。采用合理的维修保养对策和时间安排,可以将维修保养内容化整为零,采用正确的诊断思路和手段,可以迅速判明或预见故障的发展趋势及部位,及时采取应对措施,避免更大事故和损失。Р结论Р由上分析,只要加强TBM组织管理,正确地计划、指挥、组织、协调、激励,做到科学组织施Р工,就能大大提高TBM的工时利用率,隧道局创造日掘进42m、最高月掘进589.7m、铁18局连续月掘进500m以上就是一个很好的典例。主要采取以下措施:Р(1)加强岩性预测预报工作,及早采取预防措施尽量减少特殊岩性造成的停机时间。РР7РР(2)加强施工组织管理。Р(3)提高换刀速度。Р(4)合理把握换刀时机。Р(5)优化掘进参数。Р(6)围岩破碎带提高支护能力。Р(7)合理的维修保养和科学的诊断方法。Р参考文献Р段晓晨.TBM掘进工时利用率动态优化系统研究[J].铁道学报.2000,22(6)Р刘明月,杜彦良,麻士琦.地质因素对TBM掘进效率的影响[J].石家庄铁道学院学报.2001.(12)Р高晓东,沙明元.全断面掘进机在围岩破碎带作业效率分析及施工技术[J].铁道工程学报.2001(3)

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