母线(使用其中两条边线,中线为保护接地用);原变压器低压侧电缆作为单井的分支线;井口启动柜换成逆变器;单井电机和电机电缆不变。3.1、降低变压器运行台数及容量。减少容量费用22口油井共配置15台变压器,总容量为1030kVA,改造后,2台变压器,总容量为360kVA(东单元200KVA,西单元160KVA),实现减容65%,年减少容量费用22.5万元。f1030—360)×28×12=22.5万元3.2、回收变压器再利用降低设备费用净回收变压器15台,折旧后净值约15万元;3.3、节约电费(1)有功节电:综合节电率为10%,电费O.8元/kW·h,平均每口井有功功率10KW,年生产时间360天,根据现场测算,开井20口,年节电量约:20X10×360×24×0.1=17.28万度,节约电费:17.28×0.8=13.8万元。(2)无功节电:20口井实施改造后,单井功率因数可达0.9以上,平均单井降低15kVar无功功率,共降低无功功率300kVar,可降低系统损耗8.86kW,年节电7.6万kWh(但此节电量隐含在变电所线路计量中,从单井电量计量表计无法看到,但计算效益时可打对折算计人),节电费6.1万元;(3)以上两项预计年节电费19.9万元分公司技术检测中心对302东线及302西线的群控系统进行了长期的连续监测,在井组的高压侧通过高压计量装置监测井组改造前后的总输入电量,每一阶段的监测时间为7天,在监测期间,302东线及302西线共用一台200kVA变压器,具体监测结果见表1—2,从表l一2可以看出,如果直流母线群控系统中的油井均调参运行,节电效果将更加明显。表卜2油井调参运行时直流母线群控系统节电效果运行井组平均液有功节电率,综合节井组变压器高压侧平均有功功率电量(kw)状态量(t/d)电率(%)改造前79.692.36302东、西线17.41改造后81.976.28