,高煤价下的电煤质量严重下降。据浙江燃煤电厂反映,今年到厂的电煤热值几乎都在5000大卡/公斤以下,最低的只有3200大卡/公斤。浙能兰溪发电有限公司锅炉设计要求电煤为5261大卡/公斤,今年以来到厂电煤的平均低位发热量仅为4880.91大卡/公斤,这给电厂锅炉的燃烧控制和系统稳定运行,以及锅炉和磨煤机正常使用带来了极大的影响。由于煤质问题,今年1-5月浙能兰溪发电有限公司减负荷次数高达47次,损失电量1486.8万千瓦时。华能玉环电厂由于煤炭灰份高达20%,发电产生的灰渣量远大于系统设计处理能力,不得不为此减负荷,维持非经济工况下的运行。其他发电企业也都存在类似问题。劣质煤给浙江燃煤机组运行安全带来的直接影响不容忽视。文档来自于网络搜索同时,浙江(发)电油、气供给形势同样严峻。温州燃机发电有限公司燃油库存仅为应急发电用量,根本无法满足正常发电需要;燃气发电机组容量增加了,但天然气供应缺口同时加大。天然气发电厂不可避免出现了投产即闲置的现象。文档来自于网络搜索三、火电企业财务风险剧增此次调研中我们强烈感觉到火电企业财务风险剧增,这是在当前电力供不应求情况下本不应该出现的问题。火电企业当前的财务风险在于企业的现金流紧张,而现金流紧张直接影响企业资金链安全。当前,影响浙江火电企业现金流的主要是以下两个原因:文档来自于网络搜索1、燃料成本大幅增加。以浙能兰溪发电有限公司为例,随着国内煤价的不断上涨,燃煤费用占发电成本的比例从2007年1-5月的69.92%,上升到今年同期的80.46%,同比增加了15个百分点。由此,浙能兰溪发电有限公司同期现金净流出将增加8.89亿元。因电煤价格上涨,浙江省能源集团公司今年燃料成本将增加50亿元。文档来自于网络搜索图6 2005年-2008年4月浙江平均发电标煤单价和用煤热值走势图7 2005年-2008年4月浙江发电燃油和燃气单价走势(不含税)