该厂将脱硫溶液更换为DEA-MDEA混合溶液,这样在保证净化度的前提下提高了酸气质量。Р第7页/共90页РР法Р伊朗Khangiran天然气净化厂脱硫脱碳装置有5系列生产线,单套处理量830×104 m3/d。压力7.4 MPa,原料气H2S 3.85%,CO2 6.45%,原使用DEA溶液。净化气的质量指标为H2S<4 mg/m3,CO2<1%。后装置处理能力需增至1000×104 m3/d,经核算如仍使用34%的DEA溶液,循环量需增加到1115 m3/h,而装置的溶液循环泵以及冷换设备均无法承受而成为瓶颈,于是进行了改造,用45% MDEA溶液取代34% DEA溶液。经过4个月的运行,净化气完全达标,同时酸气中H2S浓度由原来的32.8%升至36.4%,MDEA溶液循环量为885 m3/h。Р第8页/共90页РР加拿大Burnt Timber天然气净化厂有两套Sulfinol-D装置,一套处理量为184×104 m3/d,后建的第二套为201×104 m3/d,压力5.8 MPa,进料气H2S 10.2%,CO2 6.4%,由于酸气烃含量高达2.5%,给后面的克劳斯装置带来许多麻烦,一级转化器入口过程气CS2含量竟达1.25%,从燃烧炉“穿透”的苯造成一级转换器的催化剂6~9个月即需要更换。经过研究和模拟计算,工厂决定将第二套装置由Sulfinol-D改为MDEA,同时塔板数量适当减少。经过改造,净化气质量能够达标,同时重沸器蒸汽耗量下降25%,闪蒸气量也从原来的30000 m3/h降至2000~4000 m3/h,酸气中H2S浓度从改造前58%升至70。Р第9页/共90页РР结论:? 从上述工业应用情况来看,高含硫天然气净化方法的使用越来越倾向于选用MDEA溶液,原因是节能降耗显著,而且能够改善酸气H2S浓度,利于硫回收操作。Р第10页/共90页